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德州富華生態(tài)使用細紗長車減少落紗用工

2013-12-10 11:10:21 來源:網(wǎng)上輕紡城

我公司于2011年購置58臺JWF1562型集體落紗細紗機(長車),用于生產(chǎn)純棉紗及各種差別化纖維紗線,取得了較好的紡紗效果。

JWF1562型細紗機錠距70毫米、錠數(shù)1200錠、羅拉直徑27毫米×30毫米×27毫米,升降動程180毫米,適紡纖維長度60毫米以下,適紡號數(shù)2.92tex~96.2tex,適紡捻度162捻/米~1917捻/米,總牽伸10倍~60倍,可調(diào)節(jié)氣動搖架加壓,配備帶剎車裝置的鋁套管錠子、電子升降、全自動集體落紗。

先進設計提升性能

JWF1562型細紗機采用PLC可編程控制器及操作按鈕控制,通過彩色觸摸屏實現(xiàn)人機會話、錠速分段曲線控制、紡紗定長任意調(diào)整、集體落紗控制、管紗卷繞成形等相關工藝參數(shù)的設定,方便快捷、安全可靠?刂泼姘寰哂酗@示設備工作狀態(tài)、生產(chǎn)數(shù)據(jù)、工藝參數(shù)、設備故障提示等功能,便于生產(chǎn)管理,明顯提高了設備的整機技術性能。

細紗機主軸電機、鋼領板升降電機均采用變頻調(diào)速,可通過工藝設定實現(xiàn)啟動、停止及不同紡紗階段的速度調(diào)整,以減少開關車及小紗、大紗時的斷頭。車尾、車頭傳動齒輪和各牽伸區(qū)齒輪全部采用油浴、循環(huán)連續(xù)淋油的方式,減小了摩擦和噪聲,增加了使用壽命。牽伸部分使用的加粗直徑的羅拉可緩解羅拉的扭振,穩(wěn)定了產(chǎn)品質(zhì)量。牽伸羅拉由主軸帶動,以車頭傳動為主,中后羅拉中間斷開,由前羅拉傳動到車尾再傳動中后羅拉。前后羅拉分別裝有傳感器,用于控制與卷捻部分的同步和檢測羅拉速度。

卷繞部分采用變頻電機與電子凸輪,實現(xiàn)鋼領板電子升降與數(shù)字卷繞。在控制面板上調(diào)整與卷繞級升相關的工藝即可完成對管紗成形的控制,不需要調(diào)整棘輪,保證了管紗成形良好。帶剎車器的鋁套管錠子可適應高速運轉(zhuǎn),且方便值車工操作接頭,安全性能較高。鋼領采用鋼領圈固定,避免敲錠子對鋁套管錠子造成損害。

細紗長車集體落紗裝置是體現(xiàn)細紗機自動化程度的主要部分。裝置采用單汽缸控制和伺服系統(tǒng)。驅(qū)動落紗氣架升降平穩(wěn),動作定位精確,整個落紗時間一般在4.5分鐘左右。抓管器夾持頭采用聚氨酯薄膜墊,其進出的靈活性、密封性及紗管的導向性對拔插的可靠性起著決定性作用,同時采用頂部抓取的方式以避免對紗線質(zhì)量造成損傷。紗管輸送系統(tǒng)采用進口鋼帶管栓輸送方式,其拉伸不易變形,插紗管的凸釘定位精度相對較高,有效保證了拔管、插管率在99%以上。集體落紗裝置自動化程度較高,輔助的檢測裝置比較齊全,例如,錠子上遺留管的檢測、滿紗管處理時遺留管的檢測、氣架升降運行過程中極限和過載保護的檢測等等,都提高了設備可靠性及穩(wěn)定性。

細紗長車優(yōu)勢明顯

使用國產(chǎn)集體落紗細紗長車可以大幅減少落紗用工,降低勞動強度。采用人工落紗時,我公司萬錠落紗工每班12人,使用長車集體落紗后,萬錠落紗工每班1.5人,每年僅用工費用就可節(jié)約30多萬元。因落紗全部自動化,落紗工的勞動強度也大幅度降低。

與人工落紗相比,采用集體落紗縮短了落紗時間(每次落紗一般用時4.5分鐘);同時因自動落紗留頭、生頭率較高(一般在98%以上),還減少了斷頭,提高了生產(chǎn)效率。

使用集體落紗細紗長車還可以減少占地面積,降低投資成本。1200錠的細紗長車的錠數(shù)相當于2.5臺短車,機臺數(shù)的減少可節(jié)約占地面積。同規(guī)模相比,使用細紗長車可比短車節(jié)約20%左右的廠房投資。

由于細紗長車自動化程度、技術含量要求高,在設計制造精度上較一般短車要求高,因此確保了設備性能可靠性。在使用中,設備的故障少、機件磨損輕、斷頭少。JWF1562型集體落紗細紗機除了性能可靠,產(chǎn)品質(zhì)量也相對穩(wěn)定。由于長車錠數(shù)的增加,生產(chǎn)相同數(shù)量棉紗所用的機臺數(shù)減少、減少了機臺間的成紗質(zhì)量差異。

設備仍須持續(xù)改進

前期生產(chǎn)的設備在運行期間暴露問題有主軸漏油、落管系統(tǒng)頻繁出現(xiàn)卡管、皮帶盤啃鍵、鋼領板竄動等。經(jīng)設備廠家現(xiàn)場跟蹤改進,采取更換進口油封、皮帶盤換用脹緊連接套、加大鋼領板之間的縫隙,釋放鋼領板之間的膨脹力,同時采用側(cè)面增加緊固螺釘壓緊鋼領板、細化落管系統(tǒng)安裝工藝等措施,存在的問題得以改進。后期生產(chǎn)的設備在性能方面有所提升,上述問題未再出現(xiàn)。

細紗長車的設備投資大,能耗較高。萬錠細紗短車需投入350萬元左右,集體落紗細紗長車則需投入600萬元以上;在同等條件下,長車噸紗能耗比短車至少高出10%以上。由于錠數(shù)較多,品種翻改、換粗紗、換鋼絲圈等的工作量較大,所以長車不適用于小批量、品種翻改頻繁的企業(yè)。

設備可靠性、穩(wěn)定性還有待提高,部分機件故障率較高。如抓管器每月?lián)p壞較多,且容易把錠子損壞造成歪錠子;凸盤易錯位造成掉管、掉紗現(xiàn)象;羅拉傳感器損壞或失靈造成卷繞混亂;鋼領板錯位造成毛羽增加、條干惡化等現(xiàn)象。國產(chǎn)細紗長車錠子最高速度一般不超過1.6萬轉(zhuǎn)/分鐘,否則會造成斷頭增加、質(zhì)量指標下降。

集體落紗細紗長車自動化程度高,電氣控制系統(tǒng)必須有一套嚴密、邏輯性很強的程序軟件做保證,同時依靠精確可靠的檢測系統(tǒng)和先進的控制技術來實現(xiàn)。下一步應進一步加大研發(fā)力度,提高機器運行的可靠性和穩(wěn)定性,加快相關配套裝置的研制。如盡快推出夾紗錠子或者專門清理錠子廢回絲的裝置,以解決錠子上廢回絲多,清理工作量大,影響留頭率,造成開車斷頭多的問題;盡快開發(fā)出全自動理管機,減輕工人勞動強度;提高電氣控制元器件的可靠性,研究葉子板翻轉(zhuǎn)角度,進一步減少集體落紗斷頭,尤其是緊密紡機臺的落紗斷頭,提高留頭率。

JWF1562型集體落紗細紗機具有自動化程度高、生產(chǎn)效率高、紡紗質(zhì)量穩(wěn)定、節(jié)約用工、萬錠占地面積小等特點。細紗工序使用集體落紗長車是提高勞動生產(chǎn)率、減員增效、進一步提高紡紗質(zhì)量的有效途徑。目前,國產(chǎn)細紗長車的整體水平有較大提高,性價比較高,成為細紗設備升級較為理想的機型。由于設備投資較大,能耗較高,同時對操作管理提出新的要求,企業(yè)應結(jié)合自身實際進行合理選擇,并針對集體落紗細紗長車特點,改進維修和操作管理工作。

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