紹興縣第三紡織有限公司厲行資源節(jié)約、提升產(chǎn)業(yè)有新舉,通過對(duì)原有織造前道設(shè)備倍捻機(jī)的技術(shù)改造,不僅提高了紡機(jī)效率,而且減少用工、降低原材料損耗,并大大提升了面料檔次,每米坯布市場(chǎng)售價(jià)比原來提高0.5元。
“三紡”的當(dāng)家人戴仲明前不久受短纖倍捻機(jī)的啟發(fā),萌發(fā)了對(duì)企業(yè)現(xiàn)有倍捻機(jī)進(jìn)行改造的想法,并與無錫一家公司合作,每臺(tái)倍捻機(jī)投資3.5萬元,總計(jì)投資210萬元,更換全部的錠子加捻裝置。這一換,換出了一片新天地:倍捻筒子的卷繞容量由原先的每錠385克左右增加到1100克左右,容量增大三分之二;每錠的大容量減少了經(jīng)線的結(jié)頭,使劍桿織機(jī)坯布結(jié)點(diǎn)每百米控制在5個(gè)以內(nèi);如果整經(jīng)長(zhǎng)度達(dá)1200米,可以做到經(jīng)面無結(jié)化。這樣,布的質(zhì)量上去了,產(chǎn)品售價(jià)也得以提升。
戴仲明告訴記者,這項(xiàng)技改還減少了用工、用電和原材料消耗。他為記者算了一筆賬:原有的倍捻機(jī)因錠子容量小需要經(jīng)常更換,只能每班一人管一臺(tái),60臺(tái)倍捻機(jī)一天三班倒要180人,現(xiàn)在一人管兩臺(tái),一天減少用工90人,每月可節(jié)約工資7.29萬元;通過改造,在原來的網(wǎng)絡(luò)-翻絲-倍捻工序中省去了翻絲環(huán)節(jié),每天可減少50個(gè)用工,每月節(jié)資4.05萬元,還不包括減少工序所帶來的省電和節(jié)約用地;經(jīng)絲的無結(jié)可使織機(jī)效率提高10個(gè)百分點(diǎn),日產(chǎn)坯布由3萬米提高到3.3萬米,以每米2.5元工交費(fèi)計(jì)算,每月可節(jié)約22.5萬元;按照公司現(xiàn)有的產(chǎn)品品種測(cè)算,生產(chǎn)環(huán)節(jié)的減少還降低了2%的原材料消耗,每月可節(jié)省開支14.85萬元。據(jù)了解,通過節(jié)資降耗,“三紡”不僅可在一年內(nèi)收回210萬元的技改投資,而且因產(chǎn)品質(zhì)量的提升,新增許多效益。
據(jù)悉,由于織造企業(yè)幾乎家家都有倍捻機(jī),“三紡”的技術(shù)創(chuàng)新引起縣內(nèi)“六紡”、“八紡”等多家紡織企業(yè)的濃厚興趣,并已派技術(shù)人員前去學(xué)習(xí),而“六紡”已經(jīng)對(duì)本企業(yè)的倍捻機(jī)進(jìn)行了相同的改造?h經(jīng)貿(mào)局負(fù)責(zé)人表示,該項(xiàng)技改操作簡(jiǎn)單,如對(duì)倍捻機(jī)進(jìn)行逐臺(tái)改造,能大大減輕企業(yè)資金壓力,而且用工省,可有效緩解用工矛盾,在織造企業(yè)中具有推廣意義.