圓網(wǎng)烘燥機是非織造布生產(chǎn)流程中的主要設備之一,隨著市場的需求變化,原有的圓網(wǎng)烘燥機已不能滿足用戶提出的大產(chǎn)量、高速度、低能耗等要求。公司于2008年開發(fā)了W2728系列圓網(wǎng)烘燥機,該系列設備具有效率高、操作簡便、能耗低、運轉(zhuǎn)可靠等特點。根據(jù)目前無紡布企業(yè)發(fā)展前景及國家節(jié)能降耗政策的實施,高效節(jié)能的烘燥機已成為發(fā)展趨勢,并將逐步取代低產(chǎn)量、高能耗、生產(chǎn)成本高的烘燥機。因此,恒天重工技術開發(fā)中心設計一室QC小組根據(jù)公司生產(chǎn)技術及用戶使用情況,優(yōu)化圓網(wǎng)烘燥機的結(jié)構(gòu),進一步降低其熱損耗。
◆設定目標: QC小組成員與用戶廠家有關人員進行溝通,并對設備隔熱門各處溫度做了詳細測量,了解用戶生產(chǎn)現(xiàn)場造成圓網(wǎng)烘燥機隔熱門溫度過高的問題。經(jīng)調(diào)查,發(fā)現(xiàn)設備活門四周和里板、面板連接處是隔熱門溫度最高、熱損耗最大的區(qū)域。QC小組設定目標值,以現(xiàn)有W2728型系列圓網(wǎng)烘燥機為基礎,將隔熱門表面溫度降低至35℃左右,從而降低圓網(wǎng)烘燥機的熱損耗。
◆可行性分析:國外紡織機械生產(chǎn)商FLEISSNER同型號圓網(wǎng)烘燥機隔熱門表面溫度已達到32.2℃,因此目前公司隔熱門表面溫度有很大的降低空間。小組由多名經(jīng)驗豐富的高級工程師帶頭,整體隊伍素質(zhì)過硬、鉆研能力強,是完成此次攻關目標的重要保障。
◆要因分析:經(jīng)過小組成員討論并繪制關聯(lián)圖,對造成圓網(wǎng)烘燥機活門四周,里板、面板連接處溫度過高,熱損耗過大的兩項主要因素進行分析,得出末端因素5條:隔熱層沒有填嚴實、里板面板直接接觸、活門壓緊結(jié)構(gòu)不合理、密封條材料不合適、密封膠沒有抹均勻。
經(jīng)過小組成員對末端因素的逐條驗證,最終確定出以下2個主要原因:里板面板直接接觸、活門壓緊結(jié)構(gòu)不合理。
◆對策實施: 根據(jù)要因確認中的兩條主要原因,小組制定相應對策、提出改進措施、設定具體目標、落實到相應責任人并規(guī)定了完成時間和地點。
針對里板面板直接接觸,小組提出里板、面板之間增加隔熱設施,增加隔熱條,將里板面板之間隔離,增加隔熱卡,將面板邊緣包覆,以達到降低面板溫度至35℃的目標。針對活門結(jié)構(gòu)壓緊不合理,小組通過加大活門壓緊度,將活門把手改為螺栓連接,里板內(nèi)部焊接螺母,當密封條出現(xiàn)老化現(xiàn)象后仍可通過螺栓繼續(xù)壓緊,避免漏風。
2013年,公司對用戶新設備試車數(shù)據(jù)進行了收集,現(xiàn)場隔熱門表面溫度均勻,由平均45.6℃下降為33.3℃,活門四周無漏風現(xiàn)象發(fā)生,效果顯著,達到了預期的目標。
◆產(chǎn)生效益: 由于之前圓網(wǎng)烘燥機隔熱門溫度高,活門壓緊度不夠,造成了密封條易老化,活門把手易損壞等問題,公司每年要為用戶提供大量的備件,并派遣相關技術人員去維修,造成大量的人力、財力損失。
攻關后,平均每臺節(jié)約備件價值1300元,維護人員開銷1000元,合計2300元。
小組對江西某用戶能源消耗情況進行了跟蹤,統(tǒng)計了該設備烘燥1000噸無紡布天然氣的消耗情況。之前用戶每噸無紡布需消耗天然氣85立方米,成果應用之后每噸82立方米,每年合計節(jié)約60750元。