干法腈綸工藝為美國杜邦公司的專利技術(shù),該工藝生產(chǎn)的腈綸產(chǎn)品以品種多、質(zhì)量優(yōu)而備受市場青睞,但該法生產(chǎn)排放的污染物多,污水量大且難于處理,對環(huán)境形成的危害較大,為此,世界主要腈綸生產(chǎn)線已向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。
由于干法制腈綸工藝污水的處理難度較大,以目前的技術(shù)水平,在生化階段使污水COD達(dá)到100mg/L的排放標(biāo)準(zhǔn)極為困難。于是,國家環(huán)?偩衷1999年底下發(fā)了《關(guān)于發(fā)布〈污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)〉(GB8978-1996)中石化工業(yè)COD標(biāo)準(zhǔn)值修改單的通知》將干法腈綸污水的COD排放標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為:一級排放標(biāo)準(zhǔn)為160mg/L,二級排放標(biāo)準(zhǔn)為250mg/L,三級排放標(biāo)準(zhǔn)為500mg/L。
腈綸廢水的處理引起了國內(nèi)許多環(huán)保工作者的注意,本文對腈綸廢水的研究現(xiàn)狀進(jìn)行了總結(jié),為腈綸廢水處理廠提供可行方案與運(yùn)行依據(jù)。
干法腈綸廢水的產(chǎn)生及其特點(diǎn)
采用二步干法紡絲技術(shù)制造腈綸,腈綸廢水來源于生產(chǎn)過程的各個工段,由于工藝過程中加入二甲基甲酰胺(DMF)、丙烯腈(AN)、EDTA、壬基酚聚氧乙烯醚等原料,在聚合反應(yīng)中又生成不同分子量的聚丙烯腈,因此腈綸廢水中污染物主要有硫酸鹽、AN、DMF、EDTA、丙腈磺酸鈉、有機(jī)胺、油劑和聚丙烯腈低聚物。
根據(jù)腈綸廢水中存在的污染物,腈綸廢水主要可概括為具有以下四個特點(diǎn):一是生產(chǎn)中加入20多種原料,聚合反應(yīng)中又同時生成各種不同分子量的高聚物和副產(chǎn)品,因此廢水中污染物較多,含有難以生物降解且難自然沉降的高分子聚合物;二是生產(chǎn)過程中加入硫酸,且反應(yīng)副產(chǎn)品丙腈磺酸鈉經(jīng)厭氧水解產(chǎn)生硫酸根,因此高濃度硫酸鹽也成為廢水中的主要污染物;三是廢水中含有有機(jī)胺和氨氮,這就要求系統(tǒng)有脫氨氮的能力;四是廢水中含有100~150ppm的EDTA和50~70ppm的壬基酚聚氧乙烯醚,這兩種物質(zhì)長期以來一直被認(rèn)為是難以生物降解的物質(zhì),直接影響了腈綸廢水處理的達(dá)標(biāo)排放。
現(xiàn)有腈綸廠廢水處理工藝及存在問題
目前,全國共有五套同類型干法腈綸生產(chǎn)裝置,分別是遼寧撫順石化公司腈綸廠、浙江金甬腈綸廠、河北秦皇島市腈綸廠、廣東茂名市腈綸廠和山東齊魯石化公司腈綸廠。這五家腈綸廠污水處理裝置均為厭氧—好氧—生物活性炭處理工藝,均存在著不同程度的不達(dá)標(biāo)現(xiàn)象。
制約污水處理場正常運(yùn)行的主要問題是:
干粉沖擊。干粉是單體的高聚物、低聚物或混合物,分子最大,難被微生物降解,而且低聚物具有很強(qiáng)的粘連性,把厭氧池和好氧池的軟性填料包裹,使微生物膜遭破壞,污水處理場處理效率急劇下降。
硫酸根對厭氧的不利影響。硫酸根還原菌和甲烷菌產(chǎn)生基質(zhì)競爭,降低了微生物對有機(jī)物的降解能力,形成了對厭氧處理的沖擊。
污泥回流問題。污水處理場在最初設(shè)計時未考慮氨氮問題,將二沉池污泥回流至厭氧池,無法保證好氧池的污泥停留時間,使系統(tǒng)失去了脫氨氮的能力。
未考慮清污水分流。生活污水生化性較好,進(jìn)厭氧池后,它一方面增加了厭氧池的污水負(fù)荷,另一方面消弱了細(xì)菌對難生物降解物質(zhì)的降解。
干法腈綸廢水處理研究現(xiàn)狀
干法腈綸廢水由于含有難生物降解物質(zhì)和高濃度的硫酸鹽,已成為環(huán)保工作的一大難題。國內(nèi)一研究院對腈綸廢水進(jìn)行了四年的研究,分別采用SBR、傳統(tǒng)活性污染法、生物接觸氧化法三種不同工藝,半負(fù)荷運(yùn)行時COD可降至280mg/L,滿負(fù)荷運(yùn)行時COD可降至400mg/L左右,認(rèn)為該廢水中含有不可降解的物質(zhì),難以富積,因此無法確認(rèn)。
1997年齊魯石化研究院進(jìn)行了厭氧、缺氧、好氧六種不同組合工藝的生化實(shí)驗(yàn)和多方面的深度處理實(shí)驗(yàn),在六個流程中,厭氧-好氧生物處理流程最佳,出水COD280~320mg/L,得出結(jié)論認(rèn)為干法腈綸廢水中確實(shí)含有難生物降解的物質(zhì),該種特質(zhì)主要是EDTA和有機(jī)磺酸鹽,因此就需要加強(qiáng)預(yù)處理來提高生化系統(tǒng)的處理效率。部分學(xué)者對腈綸工藝廢水進(jìn)行混凝、氣浮、臭氧氧化、超濾預(yù)處理試驗(yàn)研究,從中得到以下主要結(jié)論:
混凝沉淀工藝選用PAC和CP-937為最佳絮凝劑,PAC的最佳投加量為60~100mg/L,CP-937投加量為1mg/L,此時COD去除率10%~20%,出水濁度低于10mg/L。
壓力溶氣氣浮工藝的PAC的最佳投加量為20~50mg/L,CP-937投加量為1mg/L,COD去除率在10%~35%之間,出水濁度低于10mg/L。
臭氧氧化預(yù)處理,在臭氧濃度分別為0.87g/L、1.73g/L、2.6g/L時,腈綸工藝污水的COD脫除率分別為2.12%、3.13%、4.94%,從脫除效果看臭氧氧化對腈綸污水COD的去除率不高。超濾預(yù)處理試驗(yàn)采用超濾裝置,試驗(yàn)結(jié)果表明,超濾對腈綸工藝污水的COD脫除率公為9.9%,效率低。
根據(jù)預(yù)處理的研究結(jié)果,確定了混凝-兩相厭氧-缺氧-好氧工藝流程,試驗(yàn)結(jié)果表明,出水COD220~260mg/L,BOD510~15mg/L。
對于含有大分子難生物降解物質(zhì)的腈綸廢水,COD濃度1500~2000mg/L,從理論上說應(yīng)采用厭氧生物處理,在具有厭氧的流程中由于腈綸廢水中含有300~1200mg/L的硫酸鹽,并且由于生產(chǎn)的不連續(xù)性,腈綸廢水中硫酸鹽濃度波動較大,造成厭氧反應(yīng)器不能正常穩(wěn)定的運(yùn)行,如采用兩相厭氧可有效解決硫酸根對厭氧的不利影響。
由于腈綸廢水水質(zhì)波動較大且存在難生物降解物質(zhì),所以二級處理采用AB工藝(B段采用兩相厭氧-缺氧-好氧工藝)。A段由曝氣吸附池和沉淀池組成。污水進(jìn)入A段,污水中懸浮物和膠體與回流污染組成懸浮物-微生物共存體,相互間發(fā)生絮凝與吸附,此段活性污泥吸附能力較強(qiáng),污水中的難降解有機(jī)物以及氮、磷等植物性營養(yǎng)物質(zhì)被污泥吸附后主要通過剩余污泥的排除而得到去除。該段具有很強(qiáng)的抗沖擊負(fù)荷的能力和具有對pH、有毒物影響的緩沖能力。A段對懸浮性和膠體有機(jī)物的較徹底去除,使整個工藝中以非生物降解的途徑去除的COD量大大提高,所以降低了運(yùn)行和投資費(fèi)用。
氣。瑼B工藝試驗(yàn)方法與試驗(yàn)結(jié)果出水COD濃度150~180mg/L。生化系統(tǒng)出水氨氮檢不出,硝酸鹽氮濃度小于50mg/L。
目前的研究結(jié)果表明,腈綸廢水中存在難生物降解物質(zhì),如采用氣。瑼B工藝可使腈綸廢水處理達(dá)到國家一級行業(yè)排放標(biāo)準(zhǔn)。